自动检查光孔堵塞检具设计.doc 4页
光孔堵塞自动检测检具设计 摘要:采用机械检测代替目检,可以减少工人眼睛疲劳,杜绝漏检,节省检测时间,提高生产效率,降低检测成本。在实用的基础上,设计了自动检测的检测工具。分为底架、活动支架、可更换模块三部分。底架设计,方便工人操作;活动支架设计为气缸驱动,并考虑了安全因素;可更换模块一体式挖孔,带针。由于产品种类繁多,位置不同,因此需要为每个产品配备一个模块。驱动都是气缸驱动,结构简单可靠,操作方便。关键词:有源模块;Pro/e 立体设计;CAD二维设计 1 概述 通信行业飞速发展,当前4G市场不断扩大。与3G产品相比自动检具,4G产品对质量的要求非常高。例如,加工过程中留下的毛刺和颗粒会影响功能调试。为了解决这个问题,需要使用毛刺机去除上述毛刺和颗粒,以保证产品的外观质量。毛刺机的工作原理是利用磁悬浮高速旋转小钢针,使钢针在运行过程中对产品进行碰撞抛光,从而去除前道加工后产生的毛刺和颗粒。但由于产品上有很多小孔,高速运转时钢针会跑进孔中,从而堵住孔。钢针卡在孔里,肉眼很难分辨。同时,由于孔洞多,容易造成视觉疲劳,漏检。
因此,设计一种自动检测工具来检查堵孔现象,不仅大大提高了检测速度,还减轻了检测人员的劳动强度。更重要的是,它可以确保产品孔中没有钢针堵塞。客户投诉 2 结果与讨论 2.1 底盘针对产品设计,材质为铝合金,重量2.45kg,尺寸为:376×206×39( mm ) 为了方便检查孔堵塞情况,需要一个600×400(mm)的底架。底架平台材质为角铁;高度适合普通工人站立和操作,设置为1000mm;桌子中间需要放一个圆柱体,2.2 活动支撑架设计 待检产品厚度为39mm,共228个孔。检查时,每个孔都需要插针,检查孔内是否有塞针。为便于取用产品,支撑架的高度应为130mm;被检产品的重量2.45Kg,加上活动支架的重量和四个导柱的摩擦力,在此基础上选择输出500Kg力,Φ100孔径,180mm行程油缸;为了更好的定位,侧面安装了侧推油缸,确保产品定位准确。2.3 可更换模块的设计共5个待检产品,
为保证精度和便于加工,模块材料采用铝合金;产品孔的深度不同,因此需要配置不同尺寸和长度的检测针(即图2中的A、B、C、D、E、F值因产品而异) 2.4 工作原理:将活动支撑架固定在底架上,将带针的模块放在活动支撑架的顶部并拧紧,压缩空气直通。推油缸和侧推油缸,用踏板连接压缩空气,侧推油缸固定产品,直推油缸与产品一起推动活动支撑架自动检具,模块上的针会进入产品的孔,如果产品在孔内有去毛刺和切屑留下的钢针,模块上的针会被抬起,因此很容易知道哪个孔有问题。如果直筒行程完成,则模块上的针完好无损。然后证明产品的孔没有被针堵住。釉料移动开关直接推动气缸,带动产品下降,返回原位。当通过侧推释放气缸时,可以轻松取出产品。然后重复以上动作继续检查下一个产品。整体组装图如图3所示: 3 结论 使用自动检测设备后,只需3秒即可检测出产品是否被针卡住。使用前用肉眼检查每件平均需要180秒,而且还会因工人疲劳而漏检。因此,使用该设备后,检验效率和合格率大大提高。参考文献 [1] 黄曦.机械原理[M].北京:高等教育出版社,1998. [2] 程大贤.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2004. 1