检具设计.doc 3 页,用于自动检查光孔堵塞
光孔堵塞自动检测检具设计 摘要:用机械检测代替目视检测自动检具,可以减轻工人的眼睛疲劳,防止漏检,节省检测时间,提高生产效率,降低检测成本。在实用的基础上,设计了自动检测工具。它分为三部分:底盘、活动支架和可更换模块。底架设计基于方便工人操作;活动支架设计为气缸驱动,并考虑安全因素;可更换模块为一体式挖孔配针。由于产品种类繁多,位置不同,因此需要为每个产品配置一个模块。所有驱动器均由气缸驱动,结构简单可靠,操作方便。关键词:活动模块;Pro/e立体设计;CAD 二维设计 1 概述 通信行业的飞速发展,当前4G市场不断扩大。与3G产品相比,4G产品的质量要求非常高。例如,加工过程中遗留的毛刺和碎屑会影响功能调试。为了解决这个问题,需要使用去毛刺机去除上述毛刺和杂物,以保证产品的外观质量。去毛刺机的工作原理是利用磁悬浮使小钢针高速运转,使钢针在运转过程中碰撞抛光产品,以去除前道工序后产生的毛刺和颗粒。但由于产品上的小孔较多,高速运转时钢针会跑入孔内,从而堵住孔。钢针堵在洞里,肉眼难以分辨。同时,由于孔数较多,用眼睛检查每个孔很容易造成视觉疲劳,导致漏检。
因此,设计一种自动检测堵孔现象的检具自动检具,不仅大大提高了检测速度,而且降低了检测人员的劳动强度。顾客投诉。2 结果与讨论2.1 底盘采用铝合金设计,重量2.45kg,尺寸为:376×206×39(mm)。为便于堵孔检查,应制作600×400(mm)的底架。底架材质为角铁;适合普通工人站立操作的高度,设置为1000mm;需要在工作台中间放置一个圆柱体,并开一个240×140(mm)的方孔。2.2 活动支撑架设计 待检产品厚度为39mm,有228个孔。检查时,每个孔都需要进针,检查孔内是否有堵塞的针。为方便取放产品,支撑架高度应为130mm;被检产品重量2.45Kg,加上活动支架的重量和四个导柱的摩擦力,据此选择输出力500Kg,Φ100缸径,180mm行程圆筒; 为了更好的定位,在侧面安装了一个侧推气缸,以确保产品的准确定位。2.3 有 5 种类型的可互换模块设计用于检查。由于不同产品的加工位置和孔深不同,
为保证加工的精度和方便性,模块材料选用铝合金;产品孔的深度不同,因此需要配置不同尺寸和长度的检测针(即图2中的A、B、C、D、E、F)。值因要检查的产品而异)。2.4 工作原理 将活动支撑架固定在底架上,将安装有针的模块放在活动支撑架顶部并紧固,将压缩空气连接到直推气缸和侧推气缸,使用脚踏板连接压缩空气,侧推气缸固定产品,直推气缸将活动支撑架与产品一起向上推,模块上的针将进入产品的孔,如果产品的孔被去毛刺和杂物堵塞,如果留下钢针,模块上的针会被向上推,因此很容易知道哪个孔有问题。如果直推气缸行程完成后模块上的针头不动,则证明产品的孔没有被针头堵塞。?釉剂动转蛋看手掌?开关,直接推动气缸将产品向下推,回到原位,跟随侧推气缸松开,产品可以轻松取出,然后重复上述动作继续检查下一个产品。整体装配图如图3所示: 3 结束语 使用自动检测设备后,只需3秒即可检测出产品是否堵塞。每件在未使用前,平均需要用肉眼检查180秒,也会因工人疲劳而错过。因此,使用该设备后,检测效率和合格率大大提高。参考文献 [1] 黄曦.机械原理[M].北京:高等教育出版社,1998. [2] 程大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2004.